發布時間:2018-10-24
李剛(右)師徒正在搶修自動絡筒機
在常山紡織恒盛紗廠,李剛從事自絡保全工作已近6年。在這個崗位上,他和徒弟全紅斌等人始終堅信:只要努力一定會有收獲。
□“洋”設備卡殼成常態
自絡都是清一色的進口設備,機配件費用昂貴。
“唉,又卡管了。這三天兩頭地卡管,生產效率怎么提高?時間長了,擋車工都有意見了。”看到自絡設備的故障,保全工全紅斌等看在眼里,急在心頭。
“咱們不能只在表面上敲敲打打,要想法從根本上解決問題。”從今年10月初開始,李剛帶領全紅斌等幾個徒弟一面保證日常生產,一面著手查找、分析出現問題的原因。
原來,車間所用的薩維奧全自動絡筒機的拔管器,是由鏈條傳動的。鏈條上還有兩種夾取空管的零件,且間距相同,不可增減鏈條的節數。因為在使用過程中有拔節的現象,所以綜合到整幅鏈條上,擠上車造成不同程度的延長,由此頻繁地發生卡管等現象,嚴重地影響了生產。
□小改造增效降成本
“買進口的鏈條價格昂貴,而且周轉時間長,至少要三個月才能到貨。而采用國產鏈條代替,接完以后比以前還長??磥碇荒芪覀冏约合朕k法動手解決問題了。”李剛和全紅斌通過觀察發現,調節裝置方面還有利用空間。
他們請來了紡機的老師傅,共同研究,解決了鏈條松弛的問題。但隨后又發生了碰夾管零件的問題。大家通過測量、討論后,把設備上原拔管器機架頂部打通,然后再加上改造完成的頂部,也從根本上解決了問題。
很快,他們就開始了對自絡設備的改造,使每條鏈條至少能多用3~5年。截至目前,他們已改造完成設備26臺車,不僅保障了正常生產,而且還可年節約資金13萬元。
□張志良 安東利